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賽依普(南通)石化設(shè)備有限公司
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自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器運(yùn)行問(wèn)題及對(duì)策
發(fā)布時(shí)間: 2012-6-12

由于加氫裂化裝置原料油黏度增大,致使自動(dòng)反沖洗PALL原料過(guò)濾器切換頻繁,影響使用。通過(guò)采用預(yù)處理、焙燒、堿洗、酸洗、水洗的辦法清洗濾芯,可恢復(fù)過(guò)濾器的性能,運(yùn)行周期由0.67 h提高至4.00 h,污油排放量由60t/d減少至8 t/d,環(huán)保合格率由84.6%提高至97.4% ,確保了裝置達(dá)標(biāo)及高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
中國(guó)石化揚(yáng)子石化股份公司芳烴廠加氫裂化裝置以減壓柴油為原料。生產(chǎn)時(shí),原料先流經(jīng)原料過(guò)濾器以除去其中所含的顆粒狀機(jī)械雜質(zhì)。然后再進(jìn)人加氫精制、加氫裂化反應(yīng)器。原料過(guò)濾器是加氫裂化裝置的關(guān)鍵設(shè)備。如果過(guò)濾處理不干凈,將會(huì)使固體雜質(zhì)進(jìn)入精制反應(yīng)器,導(dǎo)致催化劑床層壓差上升和催化劑的活性空間堵塞,進(jìn)而影響催化劑的使用壽命和裝置的運(yùn)行周期。1997年該裝置開(kāi)始采用PAU 過(guò)濾器(北京)有限公司的自動(dòng)過(guò)濾系統(tǒng),投運(yùn)初期過(guò)濾周期可保持在約4 h,但隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),過(guò)濾周期逐漸縮短,至2003年初,已無(wú)法滿足裝置生產(chǎn)的需要,必須對(duì)其進(jìn)行清洗。
運(yùn)行問(wèn)題
自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器是利用固定于其中的圓筒形過(guò)濾單元表面收集固體顆?!?]。它由2個(gè)過(guò)濾罐并聯(lián)組成,互為備用。每個(gè)過(guò)濾罐的過(guò)濾面積為26.4 m ,由247個(gè)末端為金屬箍的過(guò)濾單元構(gòu)成,濾芯采用金屬絲燒結(jié)的4層濾網(wǎng)。投
用初期系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好,但隨著投運(yùn)時(shí)間的延長(zhǎng)出現(xiàn)以下問(wèn)題:
(1)進(jìn)出口壓差上升較快,運(yùn)行周期縮短,嚴(yán)重時(shí)每隔2 min就需切換1次過(guò)濾器。
(2)過(guò)濾器切換頻繁,產(chǎn)生大量污油,裝置加工損失率大幅超過(guò)控制指標(biāo)(0.6%),影響裝置的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)產(chǎn)生的污油量超出槽油罐的設(shè)計(jì)排污能力,導(dǎo)致過(guò)濾罐中大量的污油無(wú)法及時(shí)外排,影響反沖洗效果,造成惡性循環(huán),致使現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境變差,環(huán)保合格率降低。
(4)濾芯需經(jīng)常抽出進(jìn)行煤油清洗,增加了保運(yùn)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。